[ 機械 ]
2008.08.24


[ その他 ]
2008.08.23


【作業内容】
エレメント交換を実施。
オイルセパレータエレメント、スイコミフィルタエレメント、オイルフィルタエレメント等の交換。
【所見】
試運転良好。
御依頼ありがとうございました。

[ 機械 ]
2008.08.12

【現況】
・油面計より油漏れ、吸込みフィルターより油漏れ
【作業内容】
・不具合箇所修理を含めた、定期修理を行いました。
(消耗部品の交換、オイルクーラー、アフタークーラーのスチーム洗浄、その他試運転調整)
・開放した結果、吸込絞り弁、バルブシートが破損している状態でした。
【所見】
・定期修理後試運転良好です。
ブログからの、御依頼ありがとうございました。

[ 機械 ]
2008.08.12


【依頼内容】
大型バルブ組立工場にて、組立の際に使用する減圧設定装置が老朽化により空気(エアー)漏れが多発していました。
【対策】
各部調査の結果、減圧設定装置および継ぎ手部よりの空気(エアー)漏れなので、エアー配管設備を改修(ルート変更し一部新設)しました。
また、今回採用した機器は、長期間エアー漏れを起こしにくい製品を選定しました。
【所見】
今回、採用した省エネ機器を以前から知っていたのですが、高価格なため敬遠していましたが、製品はかなりの優れものです。
空気(エアー)漏れ対策をお考えの方には、かなりのお勧めです。
SMC㈱製のチューブ&カプラです。
※SMCのサイトに紹介されていないようです。解りましたら掲載します。

[ 機械 ]
2008.08.12



【現況】
油汚れで詰まっている様子。
【作業内容】
補器、エレメント交換の点検を行いました。
ファン部分が油と埃でひどく汚れていました。
ワイヤーブラシ等を使い清掃を行いました。
【所見】
ファン部分が詰まると冷却効率が落ちます。
年間を通して点検を実施してください。
ブログからの御依頼、ありがとうございました。
